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Home RC-Modellbau 4x4 Trial LKW

Trial LKW 4x4

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gebaut vom 27.12.2005 bis 4.2.2006

Hier möchte ich Euch meinen 4x4 Trial Truck vorstellen. Es ist mein erster Eigenbau - also ohne Bausatz . 
    

Im März 2005 habe ich auf der Messe in Sinsheim erstmals eine Modelltruck Trial Veranstaltung gesehen . Das Trialfahren hat mir wesentlich besser
gefallen als die nur auf Geschwindigkeit angelegten Wettbewerbe. Auch die Tatsache das die Fahrzeuge praktisch alle im Eigenbau entstehen hat mich fasziniert. So habe ich mich dann im Dezember 2005 entschlossen es mal mit dem Bau eines solchen LKW zu versuchen.

Zum Glück hat man ja über das Internet jede Menge möglichkeiten sich Informationen und Vorbildfotos zu besorgen. Ich bin dann darauf gestoßen das sehr viele andere Modellbauer Robbe Panther Achsen und ein Robbe Verteilergetriebe verwenden. Also wollte ich es auch so machen - denn diese Teile sind problemlos verfügbar und wohl auch erprobt. Die Firma Hafner baut diese Robbe Vorderachse auf zuschaltbare Differentialsperre um - so eine Achse habe ich dann genommen. Zum Antrieb werde ich es erst mal mit einem Standard Motor und Regler versuchen - ich kann dann später immer noch auf einen speziellen Truckmotor aufrüsten. 
    

Als erstes wollte ich einen fahrbereiten "Prototyp" zusammenbauen und diesen dann nach und nach verbessern und optimieren. Die Abmessungen ergeben sich mehr oder weniger automatisch durch die verwendeten Achsen , Getriebe und Kardanwellen.

   

1. Versuch - "Prototyp"

   
 Das benötigte Material habe ich in der nebenstehenden Tabelle zusammengestellt. Ich habe es bei der auf Modell Truck Trial sezialisierten Firma Hafner gekauft. Wenn man den Fahrzeugrahmen nicht selbst bauen will bekommt man dort einen Rahmenbausatz für rund 50.- Euro. Hafner bietet auch Trial Fertigmodelle - aber ich denke ein Eigenbau macht doch mehr Spaß ! Die Beratung bei Hafner war jedenfalls ok !
        
   

 Robbe "Panther" Hinterachse 73,00 €
Robbe "Panther" Vorderachse 135,00 €
 4 Stk. Robbe "Panther" Felgen mit Reifen 24,30 €
 2 Stk. Kardanwelle 84mm 17,35 €
 Stirnradgetriebe 1:3 18,60 €
 Robbe Verteilergetriebe
 37,50 €
 Stahlzahnrad Modul 0,5 45 Zähne 5,75 €
Stahlzahnrad Modul 0,5 15 Zähne3,35 €
 Motorträger (Hafner) 13,30 €
 10 Stk. Kugelgelenk 4,90 €
Bruder LKW ( Fahrerhaus )
 32,90 €
Motor Carson (Stock Motor) 5,95 €
 Tamiya 27 Turn elektr. Regler 19,00 €
 Diverse Aluminium Profile und Blech 10,00 €
 Schrauben und Gewindestangen 8,00 €
 4 Stk. Stoßdämpfer 40,00 €
 Hitec Servo HS-645 MG 19.00 €
  
 Summe: 467,90 €

               
    

Zusätzlich zu den in der Tabelle aufgeführten Teilen braucht man natürlich noch einen 7,2 Volt Akku und eine Sende/Empfangsanlage.
    
        
            

Für den Rahmen habe ich Alu Flachmaterial 20 x 6 verwendet - das bekommt man problemlos im Baumarkt. Die Rahmenteile sind mit 3 mm Innensechskantschrauben verbunden.Ein 1,5 mm Alu-Blech dient als Getriebehalterung.
    
    
                
    



Um das offene robbe Verteilergetriebe vor eindringendem Sand und Schlamm zu schützen habe ich ein Kupferblech passend zugeschnitten und gebogen und dann mit dem Getriebe verschraubt. Zusätzlich habe ich es dann an den Kanten noch mit 2 Komponenten Kleber abgedichtet. Den Servo für die diff.Sperre habe ich für die ersten Versuche mal noch weggelassen - den kann ich später ja immer noch problemlos nachrüsten.

Die Stoßdämpfer kommen aus meiner Restekiste - vorne 90 mm Metall und hinten 80mm aus Kunststoff. Als Servo habe ich einen kräftigen Hitec mit Metallgetrieb eingebaut. Ein Carson Stock Motor mit einem 27 Turn Tamiya Regler sollen die Kiste auf den ersten Versuchsfahrten antreiben - danach sehen wir weiter.

Das fertige Fahrgestell ist vielleicht ein wenig "rustikal" und sieht auch noch nicht nach LKW aus - aber mit Fahrerhaus und Ladefläche wird das dann schon besser ! Ich betrachte das jetzt erst mal als Versuchsmodell an dem ich mich dann durch stetige Verbesserungen nach und nach zu einem brauchbaren Truck vorarbeiten kann.

Das Fahrerhaus habe ich von einem Bruder Spielzeug LKW genommen - das ist eine preiswerte und optisch akzeptable Möglichkeit.
    

 


      


Nach dem kompletten Zusammenbau habe ich folgende Maße gemessen:
       

 Gesamtlänge 398 mm
 Gesamtbreite 182 mm
Gesamtgewicht fahrfertig (inkl. Akku) 2400 g
Radstand 268 mm
Bodenfreiheit unter den Achsen 18 mm
Bodenfreiheit Fzg. Mitte (unter Getriebe) 45 mm
Federweg 20 mm
max. Achsverschränkung 40 mm
Länge Fahrzeugrahmen 373,6 mm


Auf den folgenden Bildern ist der Truck auf seiner ersten Probefahrt unterwegs. Die Federwege und die Achsverschränkung sind in Ordnung - trotzdem ist die Geländegängigkeit noch nicht befriedigend:

  • Den Servo um zuschalten der Vorderachsdifferentialsperre muß ich unbedingt noch nachrüsten
  • Die Robbe Räder setzten sich sofort komplett mit Schlamm zu und haben dann natürlich keinerlei Grip mehr
  • Der Lenkeinschlag ist nicht ausreichend
  • Die hinteren Federbeine sind bei der ersten Testfahrt gebrochen - hier war der Kunststoff vielleicht auch durch die Minustemperaturen  etwas spröde geworden und deshalb überfordert.
  • Natürlich fehlen auch noch eine Ladefläche und ein Akkuhalter


 

  
            
    

Ich habe jetzt Aluminiumfelgen mit je 175g Bleieinlagen montiert um die Standsicherheit zu erhöhen. Das Fahrzeuggewicht hat sich damitauf 3200g erhöht und die Bodenfreiheit ist 65 mm unter dem Getriebe. Die maximale Achsverschränkung beträgt jetzt mit 65 mm , immerhin schon 20 mm als zuvor.

Hier noch ein Bild des fahrbereiten Fahrzeuges - leider immer noch ohne Ladefläche, aber die kommt jetzt als nächstes an die Reihe. Sobald es was Neues gibt werde ich den Bericht fortsetzen .....
    


           
                        
    

 

2.verbesserte Version

gebaut vom 10.01.2006 bis 4.2.2006
    
        
    

Folgende Punkte wollte ich verbessern: Ferderwege, Achsverschränkung, Bodenfreiheit, Kippsicherheit.

Zur Verbesserung der Bodenfreiheit muß das Getriebe höher - das war klar. Aber mit den "Knochen" als Antriebswellen war das wegen des größeren Winkels nicht zu machen. Also müssen Kreuzgelenke verbaut werden - die passen aber nicht so ohne weiteres an das Robbe Verteilgetriebe. Also habe ich mich an den Bau eines neuen Getriebes gewagt.

Für das Gehaäuse habe ich 2 10mm Aluplatten aus einem alten Kühlkörper genommen und diese entsprechend ausgefräst. Dann habe ich aus 20 mm Alu-rundmaterial 2 Lagerflansche gedreht und 6 Befestigungslöcher gebohrt. in die Lagerflansche kommen dann Kugellager mit 5mm Innendurchmesser , passend zu der 5mm Getriebeausgangswelle.           
        
   

Im Getriebe habe ich Stahlzahnräder mit 15 und 45 Zähnen verbaut - also wieder 3:1 wie beim Robbe Getriebe. Das fertige Getriebe habe ich dann mit Abstndshaltern 8 mm über Rahmenoberkannte eingebaut , das ergibt eine Bodenfreiheit von 65mm unter dem Getriebe, 20 mm mehr als vorher. Außerdem ist das jetzt auch stabiler als die Robbe Version.
           
   
    

Wie man auf dem nächsten Bild sehen kann ermöglichen die Kreuzgelenke einen relativ steilen Winkel beim Einbau der Antriebswellen . Die Antriebswellen sind aus 6mm Sechskant Messing und können sich in den Kreuzgelenken um 15mm schieben - dadurch ist die Freigängigkeit auch beim Einfedern gewährleistet.
        

   

Die vorher eingebauten Öldämpfer habe ich ausgebaut und durch Federn ohne Dämpfer ersetzt. Dadurch erhöht sich die Achsverschränkung erheblich und das ganze Fahrgestell ist "flexibler" geworden und passt sich beser dem Gelände an.
    
        

 

        

 


       

        
    

5.Februar 2006

Heute habe ich die erste ausgiebige Testfahrt im Gelände gemacht. Außer das sich eine Madenschraube an einem Zahnrad gelöst hat gab es keine Probleme. Wie man sieht ist die Achsverschränkung ganz gut , es sind hier noch alle 4 Räder auf dem Boden. Durch das hochgesetzte Getriebe können solche Hindernisse auch problemlos ohne aufsetzen überfahren werden - das war mit der vorherigen Version definitiv nicht möglich.
    
        

 

 

 

       

 

 

 

 

        
        
       

Aktualisiert (Sonntag, den 22. Juni 2008 um 11:58 Uhr)

 

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